進(jìn)入冬季以來,為裝置平穩(wěn)運(yùn)行,制萘車間在上級部室的指導(dǎo)下,積極開展2023年度防凍防凝工作。在2022年方案基礎(chǔ)上,對裝置所有伴熱使用情況重新進(jìn)行摸排,確保每一條再用伴熱符合使用要求。
制萘車間因?yàn)槲锪系奶厥庑?,所使用蒸汽用量巨大,伴熱的好用與否,決定這裝置的平穩(wěn)運(yùn)行。由于數(shù)量多,且走向復(fù)雜,車間生產(chǎn)技術(shù)管理人員將伴熱劃分區(qū)域,每班在規(guī)定之日內(nèi)將所轄伴熱線梳理疏通一遍,確保管線上的閥門,疏水器等暢通好用。車間設(shè)備管理人員及保運(yùn)積極配合跟進(jìn),維護(hù)維修多臺(tái)疏水器及閥門。并且對高溫管線的保溫情況進(jìn)行檢查,及時(shí)差缺補(bǔ)漏減少熱量損失,確保正常運(yùn)行。積極關(guān)注天氣情況,對于極寒天氣,加強(qiáng)防凍防凝工作,關(guān)注薄弱環(huán)節(jié)。車間各專業(yè)多次研判風(fēng)險(xiǎn)薄弱環(huán)節(jié),提前做好預(yù)防措施。在保證安全平穩(wěn)生產(chǎn)的情況下,始終繃緊節(jié)能降耗這根弦,優(yōu)化生產(chǎn)流程。1)結(jié)晶箱原上料35分鐘,經(jīng)觀察調(diào)整增加至37分鐘,每箱多上1噸多,相當(dāng)于用同樣的能耗,多增加了加工量。2)原先車間低純萘只加工一次就出廠,每月出廠300多噸。價(jià)格和工業(yè)萘相比每噸少1000多元。
針對此情況,及時(shí)改變生產(chǎn)思路,低純萘加工2-3次再出廠。低純萘出廠降為150噸左右,大大降低了虧損,既增加了產(chǎn)量,又增加了效益。3)努力采取以確保真空度、最小回流比等措施來穩(wěn)定生產(chǎn),最大限度保證了產(chǎn)品質(zhì)量,而且又降低了能耗。車間高、中壓蒸汽用量由原先的8t/h左右降低到了7t/h左右。4)根據(jù)裝置負(fù)荷情況,合理控制用能設(shè)備運(yùn)行情況,如冬季氣溫低將冰機(jī)負(fù)荷將至最低,節(jié)約用電量。人走燈滅,關(guān)緊龍頭,充分利用每一顆螺絲,節(jié)能降耗從小處做起,從我做起,杜絕跑冒滴漏。
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